问题:在第一次试模时出现了充填不足的情况,如图1所示。
原因:通过cae分析,发现气穴分布如图2所示,其中大部分气穴位于分型面,但是有一处气穴位置在制品中间位置, 此处气体无法排出,导致制品充填不足。详细查看熔体流动前沿可知,熔体在困气位置明显滞留,滞留是由于制品壁厚不均匀所导致。
检查制品壁厚,发现制品壁厚从1.5mm至3mm之间,差别较大。
更改措施:在不改变模具结构的情况下改变制品壁厚,如图3、4所示。通过cae分析,气穴均位于制品分型面附近, 见图5所示,制品可以顺利充填。
更改效果:制品充填顺利,生产出合格制件,如图6所示。
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图1 充填不足的制品
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图2 CAE分析气穴分布
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图3 更改前制品壁厚(局部)
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图4 更改后制品壁厚(与图3对比)
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图5 制品更改后CAE分析结果
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图6 合格制件
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